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Firmware

Standard Firmware

Diese Firmware-Versionen sind für Tornados der 2. Generation gedacht, die ab Werk mit dem MKS Gen L Mainboard und A4988 Treibern ausgestattet sind.

  • BLTouch Versionen ab 1.1.9 mit Offsets in der Firmware gemäß Vorgaben für Petsfang. Bei anderen Haltern muss ggf. Offset angepasst werden
  • Unified Bed Leveling (UBL) in der BLTouch Version
  • Custom Bootscreen
  • Statusabhängige RGB(W)-Beleuchtung
Tornado (2018 Gold) Marlin 1.1.9 für MKS Gen L, Standard-Treiber und BLTouch

Letztes Update: 7. Februar 2019 | 3553 Mal heruntergeladen

TMC2130 Firmware

Ihr findet unten verschiedene Versionen, die alle für einen umgebauten Tornado mit MKS Gen L Mainboard und Trinamic TMC2130 Treiber ausgelegt sind. Alle umfassen im Wesentlichen aber die gleichen Features:

  • Volle Unterstützung für TMC2130 mit SPI Bus*
  • HybridMode (StealthChop bis 100mm/s, SpreadCycle >100mm/s, bzw 30mm/s für E)*
  • Driver Health Monitoring (Schutz vor Überhitzung der Treiber)*
  • Microstepping Interpolation auf 256 Microsteps
  • Sensorless Homing auf X und Y*
  • TMC Debugging per Gcode M122*
  • BLTouch Versionen ab 1.1.9 mit Offsets in der Firmware gemäß Vorgaben für Petsfang. Bei anderen Haltern muss ggf. Offset angepasst werden
  • Unified Bed Leveling (UBL) in den BLTouch Versionen
  • Custom Bootscreen
  • Statusabhängige RGB(W)-Beleuchtung

* Diese Features sind NICHT in der TMC2130 Standalone-Version enthalten

Marlin 1.1.9 Downloads

Tornado Marlin 1.1.9 für MKS Gen L mit TMC2130

Letztes Update: 5. Oktober 2018 | 3286 Mal heruntergeladen

Tornado Marlin 1.1.9 für MKS Gen L mit TMC2130 und BLTouch

Letztes Update: 23. September 2018 | 2956 Mal heruntergeladen

Tornado Marlin 1.1.9 für MKS Gen L mit Standalone TMC2130

Letztes Update: 14. Dezember 2018 | 2483 Mal heruntergeladen

Tornado Marlin 1.1.9 für MKS Gen L mit TMC2130, E3D V6 Hotend und BLTouch

Letztes Update: 23. September 2018 | 2297 Mal heruntergeladen

Legacy Downloads (Marlin 1.1.8)

Tornado Marlin 1.1.8 für MKS Gen L mit TMC2130 und BLTouch

Letztes Update: 12. März 2018 | 2263 Mal heruntergeladen

Tornado Marlin 1.1.8 für MKS Gen L mit TMC2130

Letztes Update: 12. März 2018 | 2331 Mal heruntergeladen

32bit Firmware (Marlin 2.0.x)

Die hier angebotene Version habe ich für meinen Umbau auf das MKS SGEN_L Mainboard mit TMC2009 Treibern angepasst. Für ein anderes Setup sind ggf. Änderungen nötig. Folgende Features sind in dieser Version enthalten:

  • Volle Unterstützung für TMC2209 mit UART
  • HybridMode (StealthChop bis 100mm/s, SpreadCycle >100mm/s, bzw. 80mm/s für E)
  • Driver Health Monitoring (Schutz vor Überhitzung der Treiber)
  • Microstepping Interpolation auf 256 Microsteps
  • Sensorless Homing auf X und Y* (Stallguard2)
  • TMC Debugging per Gcode M122*
  • BLTouch Offsets in gemäß Vorgaben für Petsfang. Bei anderen Haltern muss ggf. Offset angepasst werden
  • Unified Bed Leveling (UBL) (in der BLTouch Version)
  • Custom Bootscreen
  • Statusabhängige RGBW-Beleuchtung mit WS2812B (Neopixel) LEDs
Tornado Marlin 2.0.3 für 32bit MKS SGEN_L mit TMC2209, E3D V6 Hotend und BLTouch

Letztes Update: 5. Februar 2020 | 6578 Mal heruntergeladen

Support

Hast du Fragen zur Firmware oder Probleme bei der Nutzung? Dann nutze bitte die Kommentarfunktion, um mich zu kontaktieren.

92 Kommentare zu „Firmware“

    1. Hi Daniel,

      ich habe selbst kein V2 hier und habe jetzt auch nicht nach den Unterschieden geschaut. Im Grunde sollte es aber ohne Probleme funktionieren. Nur wenn sich am PinOut etwas geändert haben sollte, dann müsste es auch eine eigene Board-Konfiguration für das V2 geben. Die ist dann in den hier angebotenen Firmwares aber nicht dabei, sondern erst in neueren Marlin Versionen.

  1. Hallo Kevin, deine Software für das MKS SGEN L 32-bit läuft nur leider springt mein Hotend lüfter nicht an obwohl er auf dem Pin 2.6 liegt hast du vielleicht eine Lösung?

    1. Hi Michael,

      das sollte eigentlich so nicht sein. Ab 50 oder 55°C am Hotend müsste der Lüfter auf voller Leistung laufen. Pin 2.6, also HE1 ist auch der korrekte Anschluss und so in der Firmware definiert.
      Wenn der Lüfter selbst OK ist, aber trotzdem beim Aufheizen nicht anspringt, dann würde ich vermuten, dass der Anschluss am Board evtl. einen Defekt hat.

  2. Hallo Kevin, ist es möglich die Marlin 2.0 auch von dir zu bekommen ohne Sensorless Homing auf X und Y zu bekommen? Das wäre super weil das möchte ich nicht nutzen wirklich. Danke

    1. Hallo Michael,

      eine fertige Version ohne SensorlessHoming habe ich aktuell nicht zum Download. Du kannst aber eine ansonsten für dich passende Version bei mir runterladen und das Sensorless deaktivieren. Das geht relativ einfach über das Auskommentieren der entsprechenden Zeile in der configuration_adv.h:

      #define SENSORLESS_HOMING // StallGuard capable drivers only

      ändern zu

      //#define SENSORLESS_HOMING // StallGuard capable drivers only

  3. Hey, hab seit langem mal wieder den Tevo ausgepackt jetzt wollte ich auf die 1.1.9 Marlin ohne BL usw… updaten und habe dementsprechend auch für die SD Karte alles angepasst und am Board umgesteckt. Jetzt kommt aber bei mir Driver Error die ganze Zeit habe alles nochmal überprüft und keinen Fehler soweit gefunden. Evtl hast du da eine Ahnung was falsch gelaufen ist. Ich weiß Grad echt nicht weiter. Mfg

  4. Hallo
    Habe ein MKS Robin V2.4 wie bekomme ich da Marlin als Firmware drauf.
    Habe alles versucht keine Chance.
    Über USB bekomme ich gar keine Verbindung zu meinem Rechner
    Ich versuche es immer mit Adruino 1.8.12 oder geht es vielleicht über die SD Karte.

    1. Hallo Rene,

      das MKS Robin ist ein 32bit Board, du kannst da ausschließlich Marlin 2.x drauf spielen. Zudem geht es nicht mehr über die Arduino Software, weil der Prozessor eine komplett andere Architektur hat. Um eine eigene Version zu erstellen, brauchst du einen anderen Editor, wie Microsoft Visual Studio mit PlatformIO. Fertige .bin Dateien kannst du auch direkt drauf packen. Das sollte gehen, indem du die Datei auf der SD Karte ablegst, die uns Board steckst und es neu startest. Dazu benötigst du dann natürlich eine passend erstelle .bin. Die hier veröffentlichte Firmware könnte man als Basis für Anpassungen nutzen, die kompilierten 32bit Firmwares sind aber für das MKS SGEN_L gemacht.

  5. Ich vinde auch das board

    Arduino/Genuino Mega or Mega 2560

    nicht nur eben
    Arduino Mega or Mega 2560

    und dann kommt immer die fehlermeldung

    1. Hallo Christian,

      die Board-Auswahl passt schon. Möglich, dass da der Name geändert wurde, fehlt ja auch nur das Genuino, was glaube ich eh eine ältere Marke ist, die nicht mehr verwendet wird. Wichtig ist das 2560 für den ATMega2560 Prozessor.

      Ansonsten kann das natürlich im Moment alles mögliche sein. Die Meldung, die du schickst ist ja sehr allgemein und kommt eigentlich immer, wenn etwas schiefläuft. Interessant und hilfreich wäre der Rest. In der Regel sollten alle fehlerrelevanten Meldungen in orange erscheinen. Wenn du die komplette Beschreibung hier mal posten könntest, finden wir sicher den Fehler.

  6. Guten Tag,

    ich wollte meinen Tornado mit tmc2130 und BL Touch umrüsten angeschlossen habe ich alles aber wenn ich ihn ans USB anbinde ist das Display blau und er Piep dauernd beeb beeb beeb in 3. er tonus schnell jatzt dachte ich dass der ja noch keine Firm ware drau hat diese wollte ich immer aufspielen bekomme ich aber beim überprüfen immer fplgende Meldung#

    Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Mega or Mega 2560.

    was mache ich falsch?

    1. Hallo Micha,

      welche der hier angebotenen Versionen meinst du denn genau?
      Im Grunde kannst du jeder der von mir angebotenen Firmwares als Basis nutzen und eigene Anpassungen machen. Um bspw. den BLTouch zu deaktivieren müssen in der configuration.h nur drei Zeilen durch voranstellen von // auskommentiert werden:
      #define BLTOUCH
      #define AUTO_BED_LEVELING_UBL
      #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST

      Je nach dem, welchen Endstop du dann stattdessen für Z benutzt, muss ggf. die Logik dafür noch invertiert werden. Und er Regel setzt du dafür dann folgende Konfiguration an der entsprechenden Stelle:
      #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false

    1. Hallo Peter,

      nein, zumindest ohne weitere Anpassungen geht das nicht mit dieser Firmware. Die Treiber sind andere und auch die Definition der Pins passt nicht.

        1. Findet sich alles in der configuration.h
          Relativ weit oben wird das Board definiert, das müsste auf MKS_BASE geändert werden. Und weiter unten kommt der Abschnitt “Stepper Drivers”. Da wird je Achse definiert, welcher Treiber zum Einsatz kommt. Wobei ich grad sehe, dass die HR4982 da nicht als Option aufgeführt werden. Möglich, dass die auch mit der A4988 Definition laufen.

  7. Heruntergeladen ist es taucht auch bei den eingebundenen Bibiotheken auf muss man das noch extra aktivieren oder ihrgehn wie einbinden ? , weil wenni zB. den RepRapDiscount Smart Controller aktiviere bekomme ich keinen Fehler ;S

    1. hab grad U8glib gelöscht und der fehler ist weg xD
      Jzt bin ich ganz verwirrt haha, habs Manuel aus dem Ordner Gelöscht und ja hab keinen Fehler mehr.

  8. Hallöchen Kevin,

    Funktioniert deine BL-Touch Firmware auch mit dem BL-Touch V. 3.1, da ich gelesen habe das dieser BL-Touch Version nur bei der Marlin 2.x.x vernünftig Funktioniert ?

    1. Hallo Dennis,

      das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört und mich auch kürzlich erst mit jemandem ausgetauscht, der ebenfalls versucht hat, mit meiner 1.x Firmware den neuen BLTouch zum Laufen zu bringen. Offenbar gibt es da eine Inkompatibilität. Testen kann ich das leider nicht, weil ich einen älteren Sensor habe. Ich würde aber davon ausgehen, dass es stimmt und im Zweifel erstmal die 2.x testen.

      1. leider kenn ich mich selber nicht so gut aus mit der Firmware….hab mein Tevo noch nicht so Lange hab mir schon die Neue 2.0.x mal angeschaut und nen bisschen dran rumgebastelt und mir ist aufgefallen das die ne andere TMC lib benutzen als in der 1.1.9. und jzt bekomm ich ständig ne Fehlermeldung das er ne TMC_platforms.h, Spi.h, SoftwareSerial.h brauch, leider Existiert die Datei nicht in der Lib muss man die selber erstellen ? bin echt einwenig am verzeifeln ;S

        1. Hallo Dennis,

          das ist durchaus verständlich, dass in der 2.x andere Libraries verwendet werden. Die 2.x ist strukturell ganz anders aufgebaut und außerdem auch dafür ausgelegt, auf 32bit Boards zu laufen. Sie ist natürlich nach wie vor auch zu 8bit Boards kompatibel und kann für die auch weiterhin via Arduino angepasst und kompiliert werden. Für ein 32bit Board braucht es dann aber andere Software, wie z.B Visual Studio oder Atom.

          Mit welcher Software arbeitest du denn an deiner Firmware, hast du noch das Standard-Board im Tornado und was genau hast du versucht, dass es zu dem Fehler kommt? Wenn du mit Arduino arbeitest und Libraries fehlen, dann musst du die über den Bibliotheken-Manager nachinstallieren.

        2. Hallo Kevin,

          Könnte den Fehler finden hab nen kleinen Schreibfehler gehabt den ich nicht gesehen habe ;D
          ich benutze das Standard Bord von Tevo mit den TMC2103 Treibern und Arduino zum Programmieren.
          nur hab ich ein Problem wenn ich in der Configuratin.h bei den LCDs den RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller aktivier, bekomme ich folgenden fehler:

          avr-gcc: error: CreateProcess: No such file or directory

          sonst funktioniert die Firmware ohne Probleme.

  9. Grafikfehler im Display! Ich hatte jetzt bei diverser Firmware überall das Problem, dass bei meinem Tevo Tornado (Gold/2019) das Display sehr viele Grafikfehler hatte und dann irgendwann nur noch Schwachsinn angezeigt hatte. Das ist ein Timingproblem! Guckt einfach mal in die configuration.h

    und fügt unter:
    #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
    noch die drei Zeilen ein:
    #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0)
    #define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(250)
    #define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(250)

    Dann läuft Euer Display wieder wie gewohnt.

    1. Hallo Ken,

      danke für diesen wertvollen Hinweis und dass du ihn mit uns teilst! Ich hab zwar bislang selbst keine Probleme gehabt, habe das aber inzwischen auch schon öfter gehört.

      Hast du vielleicht auch noch etwas mehr Background oder ein Foto vom Fehler? Dann würde mich freuen, wenn du dich per Mail bei mir meldest. Ich würde das gern in einem kurzen Artikel aufbereiten.

  10. Hallo Kevin
    Dein Tipp tip mit dem Hotend aufheizen hat grklappt, dann läuft der Extruder auch. Das mit dem Y-Endstop funktioniert nicht . Sämtliche Einstellungen
    in der Firmware oder neue Schalter funktionieren nicht , liegt wahrscheinlich
    an den Boards selber. Nochmal vielen dank für dein Hilfe , bleibe auf jedenfall
    auf deiner Seite am Ball . Schönes WE noch.

    Mfg Dieter

    1. Hi Dieter,

      ich meine, man könnte als Workaround auch nochmal Marlin dazu bringen Y-Max als Y-Min zu verwenden, Müsste man halt nur die Pins anders definieren.

  11. Hallo Kevin
    Erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Treiber sind DRV 8825 .
    Das mit dem Aufheizen werde Ich mal ausprobieren. Wenn Ich den Max – Endstop in Betrieb nehme funktioniert das Homing, allerdings zeigt die Anzeige dann 300 statt 0 . Hab mir ein 2. Board von einem anderen Hersteller gekauft zeigt den selben Fehler. Ich melde mich dann wieder.

    Lg Dieter

  12. Hallo Kevin
    Ich habe mir einen Drucker selbst gebaut. Als Platine nutze Ich das MKS Gen L
    1.0 mit LCD MKS Mini 12864 V 2. Die Motoren Laufen . Heizbett und Hotend aufheizen und Temperaturanzeigen funktionieren auch. Nun zu Meinem Problem . Den Extruder bekomme Ich nicht zum Laufen und der Y Min Endstop nicht . Ich verwende Mech. Endstops .
    Ich bin ganz neu auf diesen Gebiet allerdings Handwerklich relativ begabt ,
    vielleicht hättest du eine Idee.

    Mfg Dieter

    1. Hallo Dieter,

      hast du noch ein paar weitere Details zu deinem Eigenbau? Welche Treiber verwendest du denn auf dem MKS Gen L?

      Ist das mit dem Extruder vielleicht was ganz banales? Marlin hat eine Sicherheitsfunktion, E kann erst bewegt werden, wenn am Hotend eine bestimmte Mindesttemperatur erreicht ist. Im kalten Zustand ist der Motor blockiert. Hast du aufgeheizt?

      Beim Endstopp kann es vieles sein, lose oder gebrochene Kabel, defekter Schalter oder möglicherweise auch ein falsches Setting in der Firmware: Man kann je Achse definieren, ob der Endstopp auslöst wenn er geöffnet oder geschlossen wird. Außerdem können interne Pullup Widerstände aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn alle Achsen mechanische Schalter haben, sollten die Einstellungen bei Y natürlich denen bei X oder Z entsprechen.

  13. Hallo Kevin

    habe leider kein altes Marlin mehr da ich den Drucker übernommen habe.
    Ich habe jetzt einen Versatz immer die gleiche Höhe und in Richtung y. Ich habe leider keine Idee woher das kommt. Kannst du mir sagen wo ich ich drehen muss. Die Geschwindigkeit ist schon bei 60.
    VG Nicole

      1. Hallo Nicole,

        das wäre auch mein Tipp gewesen, war nur etwas verhindert die letzten Tage. Freut mich, dass das jetzt klappt. Viel Spaß beim Drucken und danke für den Kaffee! Ein kleines Dankeschön für die Spende geht die Tage per Post an dich raus.

  14. Hallo Kevin

    ich habe mein Problem gelöst hatte die Pins von den Treiber falsch angeschlossen:-). Jetzt läuft alles. Ich habe noch eine Frage ich finde kein Filament Laden im Menu habe die BLtouch + V6hotend version 1.19 von dir.

    1. Hi Nicole,

      das freut mich, wenn die Lösung am Ende doch so einfach war 🙂

      Ich meine, der Eintrag zum Laden des Filaments im LCD-Menü, ist kein Standard in Marlin. Habe grad nochmal die Konfigurationen gecheckt und keine direkten Optionen dafür gefunden. Wenn do vorher so einen Eintrag hattest, gehe ich fast davon aus, dass der als Custom Menu angelegt wurde. Du könntest natürlich, wenn du die Dateien der alten Version hast, nach der entsprechenden Konfig suchen und das in meine Version übernehmen.

  15. Hallo
    ich bin deiner Anleitung gefolgt habe aber das Probleme das ich jetzt Driver error bekomme sobald ich den Tornado anschalte. Ich benutze die TMC2130 version 2.0.
    Muss ich das etwas beachten?
    VG Nicole

    1. Hallo Nicole,

      eine 2.0 Version für 2130 Treiber bite ich aktuell gar nicht an. Wenn du die hier verlinkte 2.x geladen hast: Die ist für 2209 Treiber. Da wird ein anderes Kommunikationsprotokoll verwendet. Daher bekommst du diesen Fehler. Für 2130 Treiber findest du hier aktuell nur die derzeit stabilen 1.1.9 Versionen.

  16. Habe jetzt die ersten Drucke fertig – wirklich sehr gut. Das Tornado Upgrade lohnt sich auf jeden Fall.

    Ich hätte gerne eine ähnliche Firmware auf dem Tevo Nereus, der hat aber ein MKS Robin Nano und das unterstützt – soweit ich weiß – kein BL Touch.

    Auch erfolgt dort die Konfiguration mittels einer robin_nano_cfg.txt aber auto leveling geht – wie gesagt – wohl nur mit capacitive sensor.

    Eine Möglichkeit wäre wohl, das Board einfach zu wechseln – dann müsste man doch nur die Druckgröße anpassen… Was würdest Du tun? 🙂

    1. Hi Joerg,

      ich kenne das Robin Nano jetzt nicht so genau, aber ich hatte auch im Hinterkopf, dass die MKS Robin Boards mit einer Closed Source Firmware laufen. Wobei, wenn du schreibst, dass es eine config Datei gibt, dann klingt das sehr nach Smoothieware.

      Naja ich hab mal kurz gegooglet und wie es aussieht, kann man durchaus Marlin 2.0 auf dem Robin Nano nutzen. Gibt sogar ein angepasstest Release auf dem Github von Makerbase. Softwareseitig wäre es also kein Problem, da einen BLTouch anzubinden. Was sein kann, aber das kann ich aus dem verfügbaren Material schlecht einschätzen, ist, dass du keinen Anschluss dafür auf dem Board hast. Sollte sich aber auch lösen lassen. Der BLTouch hat ja neben den 2 Leitern für den Endstopp noch drei Kabel: +, – und Signal. 5V Strom bekommst du schon irgendwo abgegriffen und für das Signal brauchts halt einen freien, digitalen Pin. Zur Not könnte man wahrscheinlich einen ungenutzten Endstopp-Anschluss dafür zweckentfremden. Muss nur in Marlin die Pin-Definition angepasst werden.

      Hattest du übrigens meine Mail wegen dem Dankeschön für die Kaffeespende bekommen?

      1. Ich habe zu danken! Hmmm… nein, wie war der Absender? Ging die an die gmail Addresse?

        Ja das hatte ich auch gefunden – hab auch schon den Build mit VisualCode bzw. PlatformIO. Aber offene Tickets beim Makerbase github sagen das hier kein BLTouch läuft… sehr schade.

        1. Also die Tevo firmware ist grenzwertig.

          Könntest Du die src eventuell auf GitHub sharen?

          Dann könnte ich eine Version für den Nereus mache…

        2. Hallo Joerg,

          Ja die Mail ging an die Gmail Adresse. Ich hab sie grad einfach nochmal weitergeleitet. Vielleicht ist sie ja im Spam gelandet. Habe leider aktuell öfter mal das Problem, dass manche Maildienste mich nicht durchlassen ?

          Die „rohe“ Marlin 2.0 gibts ja im Github von Marlin. Auf der würde ich bei was neuem immer aufbauen. Ansonsten hab ich aktuell eine Version für das MKS SGEN_L gebaut. Ist auch ein 32bit Board, das ich bei mir grad teste. Werd da die Tage was drüber bloggen und dann hier auch die Firmware veröffentlichen.

    1. Also, was mir zuerst aufgefallen ist: Du hast ja sensorless Homing nicht aktiviert, daher nehme ich an, dass du auch an X und Y den klassischen Endstop nutzt? Dann hätten wir das erste Problem hier in der configuration.h:
      // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
      #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
      #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
      #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.

      Der Endstop für Z ist nicht invertiert. Bei einem klassischen, mechanischen muss er das aber sein, so wie bei X und Y.

      Weiter gehts im Bereich Homing, denn da finden wir
      /**
      * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
      */
      #define BLTOUCH

      Und weiter unten
      * - MESH_BED_LEVELING
      * Probe a grid manually
      * The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.)
      * For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform
      * leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point.
      * With an LCD controller the process is guided step-by-step.
      */
      //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
      //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
      //#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
      //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
      #define MESH_BED_LEVELING

      Deine Firmware ist also für einen Drucker mit BLTouch ausgerichtet (daher auch das hochfahren, wenn du Z homen willst) und nutzt Mesh Bed Leveling. Da der Endstop nicht invertiert ist, löst der in dem Moment aus, wo die Achse sich bewegt.

      Wenn du rein mit Endstops arbeiten willst, musst du die Invertierung bei Z ebenfalls auf true setzen und die beiden aktiven Zeilen für BLTouch und Mesh Bed Leveling müssen auskommentiert werden.

      Ich schick dir die Dateien gleich angepasst zurück. Schau mal, ob es damit klappt.

        1. Hallo Bam,

          Auch schau im Laufe des Tages gern mal in mein Archiv, ob ich die Datei noch habe. Dann kann ich sie dir schicken oder hier hochladen.

  17. Mit Pronterface oder auch direkt über die Kontrollbox fährt Z in die richtige Richtung. Ich habe gerade mal probehalber Z invertiert, dann fährt er beim Homing ein kleines Stück nach unten. Was er aber gar nicht macht, ist eine Nullposition bei Z anfahren. Gesteuert wird alles über die normalen Endstopp-Schalter.

    1. Also wenn die Richtung stimmt, die Achse aber erstmal hochfährt und dann stehenbleibt, dann würde ich mal vermuten, dass bei der Firmware etwas nicht passt. Magst du mir vielleicht deine configuration.h und die configuration_adv.h zusenden? Gern an meine info@ Mailadresse. Dann kann ich mir das mal genau ansehen. Vielleicht fällt mir ja was auf.

  18. Hallo, ich habe das BigTreeTech Skr 1.3 in den Tornado verbaut und bekomme Z-Home nicht hin. X und Y finden ihre Home Position, Z fährt immer 80 – 100 mm nach oben. Dort könnte ich dann drucken ? Es ist die aktuelle Marlin-Version 2.0 Als Treiber sind 2130 am werken. Hast du da einen Tip für mich?

    1. Hallo Jürgen,

      hast du da noch ein bisschen mehr Hintergrund-Info für mich? Welche Methode verwendest du denn für das Homing von Z?

      An sich kann es schon gewollt sein, dass die Achse zunächst etwas hoch fährt. Das nennt sich Safe-Homing und soll verhindern, dass die Nozzle übers Bed schabt, während die anderen Achsen homen. Wobei da normalerweise nur 5-10 mm nach oben gefahren wird.

      Möglich wäre, dass dein Z-Offset nicht stimmt. Aber genaueres kann man da erst sagen oder mutmaßen, wenn ich weiß welche Methode du verwendest.

      1. Hallo Kevin,

        ich erstelle die Firmware mit Atom. Wenn ich dann auf Auto-Home beim Tornado stelle, fährt er auch die Endschalter von X und Y an. Bei Z fährt er ein Stück nach oben. Wenn ich jetzt 3x autohome durchführe, ist die Nozzle jedesmal ca. 10 mm höher, also insgesamt 30 mm.

        Was könnte ich falsch eingestellt haben?

        1. Also fürs erste klingt das erstmal so, als wäre da was nicht sauber konfiguriert. Was ist denn, wenn du Z manuell, also über die Controlbox nach oben bewegst. Stimmt dann die Richtung?
          Und womit wird bei dir das Homing für Z gemacht? Über den normalen Endstopp-Schalter oder hast du irgendeinen Sensor, wie einen BLTouch oder sowas?

  19. Super,

    Sensorloses Homing hab ich noch nicht durchgelesen, muss ich erst noch machen.
    Neues Board und die Treiber könnt ich mir vorstellen.

  20. Könntest du mir diese Firmware senden? Für erste möchte ich es so belassen, aber Langfristig werde ich vermutlich doch den Umbau wagen. Hab nochmal gelesen Löte ist ja doch nicht von Nöten gibt die Treiber auch schon verlötet.

    1. Kann ich gern nochmal schauen, wenn ich heute Abend zuhause bin.
      Wenn du sensorloses Homing nicht unbedingt brauchst, wären sonst TMC2100 eine Alternative für dich. Da ist nichts zusätzlich zu Verkabeln.

    1. Von der Belegung der wichtigsten Pins sollten Gen L und Gen 1.4 gleich sein. Damit müsstest du theoretisch meine Firmware und natürlich auch UBL nutzen können. Der guten Ordnung halber solltest du aber in der configuration.h folgende Zeile ändern:
      #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_L
      zu
      #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_13

      Keine Sorge wegen der 13, das muss so. Es gibt in Marlin nur ein File für das MKS Gen 1.3, das aber das 1.4 ebenfalls mit abdeckt.

        1. Also grundsätzlich gilt auch da das gleiche, nur dass du dann eben als Board “BOARD_MKS_BASE” definieren musst. Ich hab sicher auch noch irgendwo zuhause auf der Festplatte ne Version von meinem Drucker vor dem Umbau rumliegen, aber definitiv keine Version 1.1.9.

          Wenn du aber noch das Base hast, dann lohnt es sich doch auf deine Frage nach einem etwaigen Umbau einzugehen: Das Base hat ja doch ein paar bekannte Probleme (Insbesondere chinesischer Clone-FTDI Chip, der Probleme beim Druck mit Octoprint macht und fest verbaute Treiber, die laut sind und Salmon-Skin produzieren), wenn die dich stören, dann solltest du über ein Upgrade nachdenken. Wenn du aber mit deinem Drucker und den Ergebnissen, die er produziert, zufrieden bist, besteht nicht die unbedingte Notwendigkeit. Dennoch macht so ein Umbau natürlich Spaß, man lernt was dabei und kann gleich noch die Verkabelung etwas aufräumen 😀

        2. Der Umbau macht mir da keine angst eher die elektronik areiten Löten Crimpen von duponT Steckern.

  21. Hallo Kevin,

    DANKE gleich vorab für die detailierte Anleitung.

    Nachdem meine Tempeingänge heute gegrillt wurden (k.a. warum)
    steig ich auch gleich mal um auf TMC2130. Am Dienstag sollten so ziemlich alle Teile ankommen, und da wollte ich bis dahin die Firmware in Schuss bringen, um alsbaldigst wieder loslehen zu können.
    Bl-touch hab ich nicht, und werd ich mir auch nicht zulegen, da ich seit dem Umbau auf Hiwin-Führungen nicht einmal was umstellen muste.
    Nun hab ich die Frage zur Version “Tornado Marlin 1.1.9 für MKS Gen L mit TLC2130”
    Wird das x/y Homing per Driver und Z per Switch durchgeführt?

    Danke nochmals und schönes Wochenende
    Martin

    1. Hi Martin,

      danke für dein Kommentar. Die Firmwares ohne BLTouch verhalten sich genau so, wie du das vermutest. X und Y nutzen das Sensorless-Homing der TMC2130 Treiber, Z ganz klassisch den Endstopp-Schalter. Seit der 1.1.9 gibt es auch ein experimentelles Sensorless Homing für Z, aber da hätte ich irgendwie Bauchschmerzen bei. Deswegen habe ich es nicht getestet und werd es auch erstmal hier in keiner Version aktivieren.

  22. Burkhard Kneiseler

    Hallo Kevin,

    na denn hab ich ja bald etwas zu basteln. 🙂

    Bisher bin ich noch nicht auf 32bit umgestiegen, wird aber wohl in Kürze anstehen, dann komme ich gerne nochmal auf Dich zurück. Im Moment wandel ich den guten Tornado erstmal in ein Stand alone modell um, da mir die seperate Box auf den Senkel geht. Da ich nirgends ein Komplett-Satz gefunden hat, der meiner Vorstellung entsprach bastel ich ihn gerade aus drei verschiedenen Lösungen zusammen. Danach ist der BLTouch dran, mit dem ich noch ein bischen auf Kriegsfuß stehe, aber das wird schon.

    Wie ist Deine Einschätzung: Ist der verbaute Tevo Titan für flexible Materialien geeignet? Oder welchen empfiehlst Du da?
    Hatte auch überlegt von Bowden auf Direkt umzusteigen, bin mir nur nicht sicher, ob das der richtige Weg wäre.

    Viele Grüße

    Burkhard

    1. Hallo Burkhard,

      Standalone steht bei mir auch grad auf der Liste. Drucker und Elektronik sollen in ein 19″ Rack umziehen, die Elektronik kommt in ein entsprechendes 19″ Industriegehäuse. Wird aber sicher noch etwas dauern, bis es da vorzeigbare Ergebnisse gibt.

      Flexibles Material habe ich selbst noch nicht gedruckt. Aber grundsätzlich ist es möglich. Du musst nur sehr langsam und ohne bzw. mit minimalem Retract drucken. Der werksseitige Titan sollte das schaffen, da alle Titan Extruder an sich ja einen recht gut geführten Filament-Pfad haben. Evtl. hast du mit dem standard Extruder etwas wenig Grip am Filament, dann würde ich auf den originalen von E3D oder einen guten Clone davon, wie den von Trianglelabs ausweichen. Einen entsprechenden Vergleich der beiden Clones habe ich hier im Blog schonmal gemacht.

  23. Burkhard Kneiseler

    Hallo,

    geniales Projekt,habe mir auch schon die Platine für die LED-Steuerung bestellt 🙂

    Frage meinerseits: Wird es aucheine Version der Marlin 2.xx von Dir geben?

    Viele Grüße

    Burkhard

    1. Hallo Burkhard,

      vielen Dank! Deine Bestellung habe ich auch heute schon bei der Post abgegeben. Der Weg ist ja kurz, sollte also bald bei dir sein.

      Ich hatte schonmal eine 2.x an dieser Stelle veröffentlicht, habe sie aber gerade vor kurzem erst wieder rausgenommen. Dafür habe ich mich bewusst entschieden, weil 2.x nach wie vor in Entwicklung ist. Ich hatte damals eine Version erstellt, aufbauend auf einer recht frühen DEV-Version. Die habe ich aber nicht weiter gepflegt und aktualisiert, weil dann 1.1.9 kam und darin vieles enthalten war, was die 2.x zu dem Zeitpunkt auch hatte und sogar einiges darüber hinaus. Da 1.1.9 ein Stable Release war, habe ich meinen Drucker auch wieder darauf umgestellt und bin dadurch auch wieder das eine oder andere Problemchen losgeworden.

      Inzwischen hat sich sicher einiges getan, aber nach wie vor ist 2.x nicht offiziell released. Mit einem “normalen” Drucker hast du damit also nicht so viele Vorteile. Und mir wäre dafür auch die regelmäßige Pflege zu aufwändig, da sich die Version ja immer wieder, auch recht grundlegend, ändert.

      Nützlich wäre das Ganze derzeit ja nur für die Leute, die schon mit einem 32-Bit Board, wie dem SKR oder dem MKS SBase arbeiten. Da ich ein solches Board noch nicht habe, könnte ich die Firmware dann auch nicht testen und würde sie so ungern anbieten. Aber wenn du schon auf 32-Bit umgestiegen bist und ein entsprechendes Board hast, dann schick mir gern mal deine Spezifikationen zu. Ich kann dann ja mal eine Version dafür aufsetzen und du kannst die für mich testen.

  24. Ich besitze einen “stinknormalen” Tevo Tornado (im März 2018 erhalten). Habe mir einen BL Toch Sensor (BIQU Nivellierungssensor für BL-Drucker, für Kossel Delta Rostock – Amazon) besorgt und installiert (rein hardwaremässig). Ich habe nun keine Ahnung welche Software ich jetzt nehmen kann. Kann mir da wer helfen? Liebe Grüße
    Peter aus Wien

    1. Hallo Peter,

      wenn du im März 2018 gekauft hast, nehme ich an, dass du zumindest schon das neuere Modell mit dem werkseitigen MKS Gen L Board hast? Erkennbar vor allem daran, dass die Controlbox nur üben Lüfter hat.

      In dem Fall könntest du eine der hier veröffentlichten BLTouch Versionen nehmen und die Treiber-Konfiguration anpassen. Ich kann aber später auch gern eine entsprechende Version erstellen und hier hochladen.

    2. Hi Peter,

      Firmware hab ich dir hochgeladen und hier abgelegt. Bitte gern Feedback dazu. Kompilieren tut sie ohne Probleme, aber real testen, kann ich sie natürlich nicht.

  25. Hallo,
    wäre super wenn Du mir bei einem Problem helfen könntest.Ich habe nun schon verschiedene Firmware ausprobiert jedoch hat das Display immer so kommische Grafikfehler mit kleinen strichen und die Schrift kann man nicht richtig klar lesen…es muss irgendwas zuviel aktiviert sein habe ich das gefühl.
    Vieleicht auch die Encoder settings….?
    Auch die Firmware von tevo.cn macht diesen Fehler.
    Vor dem update war alles gut…bin am verzweifeln.

    Gruß Jörg

    1. Hallo Jörg,

      also wenn du sagst, dass der Fehler mit sämtlicher Firmware, selbst der originalen von Tevo auftritt, dann klingt das für mich weniger nach einem Software-, als nach einem Hardwareproblem. Hast du denn an der Hardware irgendwas verändert oder hattest du die Box mal offen? Womöglich ist nur eines der beiden Flachbandkabel, über die das Display angeschlossen wird, lose. Oder dein Display hat eine kalte Lötstelle. Denn im Bezug auf das Display und den Encoder entspricht zumindest bei meiner Firmware alles den Vorgaben aus der werksseitigen Firmware.

      Ist natürlich merkwürdig, dass es ausgerechnet nach dem ersten Flashen aufgetreten ist. Aber ich habe bislang noch nichts gehört, dass die Firmware das Display zerschießen würde, wenn man nicht grad den komplett falschen Typ in der Firmware definiert hat. Das wäre dann aber schon bei anderen aufgefallen, inkl. mir, denn ich nutze meine Firmware ja selbst auch. Falls es das Display bzw. das Modul ist, bekommt du das recht günstig in China als Ersatzteil: Makerbase RepRap Full Graphic LCD

      1. Hallo Kevin,danke für Deine schnelle Antwort.
        Die Flachbandkabel habe ich heute mal überprüft,da ist alles in Ordnung.Schon merkwürdig das es nach dem Flashen aufgetreten ist.In einem Forum wo jemand das selbe problem hatte wurde ein tip gegeben was in der Config auszuslashen,leider finde ich das forum nicht mehr…und kann mich auch nicht erinnern was es war,irgendwas mit den LCD einstellungen oder so…es war aber nicht in der Config.h oder adv.h…

        Falls ich das nicht hinbekomme…soll ich mir das Original Display bestellen oder gibt es auch bessere Alternativen?
        Gruß Jörg

        1. Ich habe gerade gemerkt das wenn ich an dem Drehknopf drehe die fehler stärker werden…
          scheint doch was mit der Software zu sein?

          Gruß Jörg

        2. Hallo Jörg,

          aus der Ferne ist das ziemlich schwer zu sagen. Einen Hardware-Defekt würde ich nach wie vor nicht ausschließen. Wenn du am Knopf drehst, ändern sich ja die Anzeigen auf dem Display und es werden Daten vom Display-Board zum Mainboard übertragen. Hast du irgendwo eine kalte Lötstelle oder andere Defekte, kann das schon dazu führen, dass korrupte Daten an das Display gehen und dir dann Quatsch angezeigt wird. Wie gesagt, bislang habe ich nicht von softwareseitigen Problemen gehört, zumal es offenbar Versions-unabhängig auftritt.

          Wenn du ein neues Display bestellst, nutze ruhig das originale, das ich dir verlinkt habe. Es soll ja auch wieder in die Box passen und was schlechteres willst du sicher nicht. Besseres gäbe es z.B. in Form eines farbigen Touchscreens, wie dem MKS TFT32. Aber das funktioniert eigentlich nur als Ergänzung zum originalen LCD, nicht als Ersatz, da es einige Menüs und Funktionen nicht ansteuern kann.

  26. Klasse Anleitung, aber welche Firmware kann ich denn nun für den “normalen” Ender 3 einsetzen? In keiner der aufgeführten Files finde ich eine HEX Datei. Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank im Voraus.

    1. Hallo Herb,

      nur der Vollständigkeit halber: Alle Firmware-Versionen hier sind für den Tevo Tornado ausgelegt. Die kannst die grundsätzlich zwar auch für den Ender 3 nutzen, aber in dem Fall müsstest du einige Anpassungen vornehmen, wie die Größe des Druckbereichs, den Punkt fürs Homing, ggf. auch Temperaturlimits und Pinbelegungen.
      Die HEX kannst du dann auch selbst über die Arduino IDE erzeugen. Wie das geht habe ich hier beschrieben. Falls du keine .hex findest, suche mal nach einer .bin, habe schon gehört, dass manchmal auch die erzeugt werden. Würde dann auch funktionieren.

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